緊急停止進(jìn)入磨帶,禁止材料進(jìn)入磨削。 2,快速降低研磨壓力,使材料在研磨盤(pán)上暫時(shí)形成厚層,使外循環(huán)斗式提升機(jī)的材料急劇減少。 3適當(dāng)降低粉末分離器的速度,使粉碎機(jī)中的細(xì)粉盡快排出(粉末選擇機(jī)的速度不宜過(guò)低,以免原料細(xì)度過(guò)厚)。 4當(dāng)循環(huán)斗式提升機(jī)電流呈下降趨勢(shì)并下降至140A左右時(shí),材料可降至200~300t / h,開(kāi)始磨削砂帶進(jìn)給,磨削條件調(diào)整到穩(wěn)定狀態(tài),然后正常運(yùn)行 執(zhí)行。
改進(jìn)措施通過(guò)探索和實(shí)踐,發(fā)現(xiàn)當(dāng)循環(huán)斗式提升機(jī)電流達(dá)到臨界值140A甚至達(dá)到150A的報(bào)警值時(shí),可以迅速采取以下措施,
斗式提升機(jī)基礎(chǔ)布置在坑內(nèi)。
5000t / d生產(chǎn)線的原料由RMR57 / 28/555立磨制備。 在試生產(chǎn)期間,由于操作不當(dāng)引起的循環(huán)斗式提升機(jī)的電流經(jīng)常導(dǎo)致斗式提升機(jī)被壓碎和磨機(jī)跳閘的現(xiàn)象。 這不僅增加了現(xiàn)場(chǎng)人員的工作量,還影響了工作量。 生產(chǎn)。 通過(guò)對(duì)操作人員的不斷總結(jié)和實(shí)踐,形成了一套有效的中央控制措施,有效地避免了這種現(xiàn)象。
實(shí)踐證明,該操作方法簡(jiǎn)單易行,可以在短時(shí)間內(nèi)快速減少外循環(huán)物料的量,從而有效避免了循環(huán)斗式提升機(jī)被壓碎,磨機(jī)停止的現(xiàn)象。 大量的外循環(huán)材料。 它在軋機(jī)的長(zhǎng)期運(yùn)行中起著至關(guān)重要的作用,從而保證了回轉(zhuǎn)窯的正常進(jìn)料,大大降低了原料磨削系統(tǒng)的功耗。
外循環(huán)
斗式提升機(jī)型號(hào)存在問(wèn)題:NSE300×33350,輸送量450t / h,電機(jī)功率75kW,額定電流140A,報(bào)警值150A。 在實(shí)際生產(chǎn)中,由于原材料的突然變化,不穩(wěn)定的材料等,摩擦條件經(jīng)常發(fā)生變化,導(dǎo)致許多外部循環(huán)的材料,導(dǎo)致高的提升電流。 在生產(chǎn)的初始階段,常用的操作方法是快速減少進(jìn)料量,增加研磨壓力,適當(dāng)降低分級(jí)機(jī)的轉(zhuǎn)速,并允許盡可能多的細(xì)粉末從氣體排出。 ,減少了磨機(jī)中的材料量,從而減少了材料的用量。 回收材料的數(shù)量。 然而,在實(shí)際操作中,發(fā)現(xiàn)該操作方法的調(diào)整時(shí)間太長(zhǎng),并且大量材料不能排出到磨機(jī)外部,并且*循環(huán)斗式提升機(jī)被壓碎。 由于提升機(jī)與軋機(jī)處于鏈?zhǔn)疥P(guān)系,因此在提升機(jī)跳閘后軋機(jī)也將停止。